广州石化换热器在线更换挽回损失200多万元

27.08.2014  12:37
按照以往的惯例,处理换热器泄漏装置需要全面停车2天,停车处理一方面会导致装置非计划停工,另外一方面又会影响兄弟装置的互供丙烯原料供应,两套聚丙烯的产量同时受到影响,直接损失的经济效益将会达到数百万元。

原标题: 广州石化换热器在线更换挽回损失200多万元

  中国石化新闻网讯(张睿何伟)8月18日,广州石化2号聚丙烯装置检修后的换热器一次吊装成功。本次检修从换热器切出、检修到接入系统,仅用时12.5小时,比原计划提前了20小时。旁路精制系统,在线检修该系统中出现泄漏的顶部换热器E-001,不仅避免非计划停车带来的效益流 230万元,而且充实了装置的在线检修技术。

  7月21日,化工二部技术人员在对2号聚丙烯装置换热器进行监测分析时发现,精制系统T-001顶部换热器E-001出现泄漏,丙烯泄漏至循环水系统。丙烯进入循环水系统,容易形成絮状沉淀物,轻则堵塞换热器,影响换热效果,严重时容易引起可燃气聚集爆炸。

  为尽快消除这一隐患,广州石化2号聚丙烯装置立即采取临时应急措施,将E-001顶部泄漏丙烯引入瓦斯排放系统,降低循环水系统的丙烯含量,同时启动操作特护监控。操作工每日检测循环水系统COD含量、检测凉水塔(非防爆区)的可燃气含量并向循环水系统投放剥离剂。与此同时,迅速开展流程改造的风险防范分析、事故案例培训、在线更换方案制定等。

  按照以往的惯例,处理换热器泄漏装置需要全面停车2天,停车处理一方面会导致装置非计划停工,另外一方面又会影响兄弟装置的互供丙烯原料供应,两套聚丙烯的产量同时受到影响,直接损失的经济效益将会达到数百万元。

  如果不停车检修,装置就需要“抛开”精制系统,能办到吗?化工二部技术人员通过集思广益的讨论、分析,提出在线更换换热器的设想,并得到公司领导和专业部室的大力支持。生产调度部门提前做好提高精丙烯罐存的准备工作,并组织裂解精制丙烯反送至装置,解决装置的原料问题。2号聚丙烯装置通过拆除精制过滤器,改用一条长度为13.5米的管道接驳精制系统的出口和入口,为在线处理换热器隐患创造了必要条件。在各方的共同努力下,实现了旁路精制系统后的连续生产。

(本文来源:中国石化新闻网)